作者单位
摘要
华中光电技术研究所- 武汉光电国家研究中心, 湖北 武汉 430223
光电装备伺服系统因减速制动会产生反馈能量, 生成泵生电压从而引发电源过压保护等一系列问题, 采用传统的能量耗散方法难以有效解决。针对反馈能量引发的泵升电压问题, 从伺服系统的软、硬件两个方面进行了研究与分析, 探讨了伺服系统的反馈能量作用机理, 从伺服供电电源、伺服驱动电路、控制参数等方面提出了几种处理反馈能量、解决泵升电压问题的有效方法。提出了一种新的送零控制方式, 泵生电压抑制率达74.7%。基于一种全桥式驱动电路, 利用反馈能量实现了电机快速制动, 并同时消除了泵升电压。对光电装备伺服系统的调试、试验工作, 具有实际工程指导意义。
减速制动 反馈能量 泵升电压 控制参数调整 快速刹车 deceleration braking feedback energy pump voltage control parameter adjustment fast braking 
光学与光电技术
2023, 21(6): 0053
作者单位
摘要
北京工业大学材料与制造学部 北京市精密测控技术与仪器工程技术研究中心,北京100124
精密减速器回差试验台是非标设备,迄今对其精度特性缺乏系统性研究以至于还没有检定规程去评定该类测试设备的计量性能。为了评估精密减速器回差试验台的精度特性,提出了试验台精度的评定方法。首先,分析了精密减速器回差试验台的结构,确定了转矩传感器测量误差、角度传感器测量误差、转矩测量链摩擦转矩以及角度测量链弹性扭转角这四个因素是影响试验台精度的主要误差源。接着,研究了误差源的作用机理,提出了通过滞回曲线将转矩类误差转换为角度类误差的方法,统一了误差的类型。然后,提出了滞回曲线局部线性化的概念,实现了转矩类误差转换为角度类误差的简便计算。最后,根据回差的表达式给出了试验台精度的评定方法,并进行了测试实践。结果表明:几何回差的测试误差为±0.04ʹ;弹性回差的测试误差为±0.06';总回差的测试误差为±0.04',回差试验台精度满足要求,本文提出的方法对评定试验台精度是有效的。另外,对精密减速器输出端一转范围内多处测试,能提升测试精度。
精密减速 试验台 回差 精度特性 滞回曲线 precision reducer test bench lost motion accuracy characteristic hysteresis curve 
光学 精密工程
2023, 31(16): 2372
作者单位
摘要
1 晋中学院 物理与电子工程系, 山西 晋中 030619
2 晋中学院 材料科学与工程系, 山西 晋中 030619
为实现锶原子光钟的空间应用,采用永磁体塞曼减速器,可有效规避塔状线圈造成的高功耗和体积占比大的问题,利于光钟的空间化发展。基于永磁体构建锶光钟的环状和柱状塞曼减速器,在减速原理、磁场构建和样品研制方面各有优劣,利用多普勒测速法可对两种减速器的减速效率进行测量,可将两种减速器的减速分布曲线累计分布后对比。实验结果表明: 两种永磁体塞曼减速器都达到一定减速效果,但环状永磁体塞曼减速器在体积和减速效果上,相较单x方向的柱状永磁体塞曼减速器,体积减少了60%,重量减少了80%,减速效果部分区域效率高一倍,因此优势更为显著。进一步采用环状永磁体塞曼减速器俘获锶原子的三种同位素,完成了小型化锶原子光钟的一级俘获,满足零功耗、体积小的紧凑化光钟设计需求。
激光技术 塞曼效应 光钟 永磁体 塞曼减速 laser techniques Zeeman effect optical clock permanent magnet Zeeman slower 
光学技术
2023, 49(2): 156
作者单位
摘要
1 吉林大学 通信工程学院,吉林长春30022
2 吉林大学 辊锻工艺研究所,吉林长春1300
为了提高发动机连杆裂解槽激光加工机床的加工效率,提出了一种对机床数控系统的加减速进行前瞻控制与S型曲线加减速相结合的方法。将高档数控系统常用的S型曲线加减速算法原有的七段过程简化为五段,将前瞻控制理论应用到S型曲线加减速算法中,在速度突变前提前规划速度,将这五段曲线中的位移、速度和加速度从连续量转变成离散的、周期变化的量,最后将改进后的算法移植到数控系统中。仿真结果表明,应用改进算法,变速后系统达到新稳态的时间缩短了3.5 ms,最大超调量是原来的80%。切槽实验结果表明:对连杆大头孔进行激光切槽后,裂解槽的槽深均匀无超差(裂解槽上各个点的槽深度差异小于±0.02 mm),完全符合后续加工要求,该方法大大提高了连杆裂解槽激光加工机床的稳定性以及速度和精度。
激光加工 连杆 裂解槽 S型曲线加减速 前瞻控制算法 laser processing connecting rod cracking groove S-type curve acceleration and deceleration look-ahead algorithm 
光学 精密工程
2022, 30(7): 793
作者单位
摘要
1 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春30033
2 中国科学院 月球与深空探测重点实验室,北京100101
天问一号执行的任务属于深空探测任务,其上高分辨率相机主控单元工作时间较长,为了提高主控FPGA的抗单粒子效应及可靠性,选用反熔丝FPGA进行软件系统设计。其中,主控FPGA管理的调焦单元、时间码守时校时等功能为安全关键项目。为提高软件的健壮性,主控FPGA根据调焦机构的光机结构,设计基于加减速曲线的二细分控制方法,在满足调焦速度的前提下,避开机构共振频率,实现步进电机驱动调焦机构平稳的运转;同时,天问一号环绕器在环火段位置时,高分相机需要执行拍摄任务,拍摄指令为延时指令,对时间有较高要求,在此基础上主控FPGA设计时间码守时校时功能,确保高分相机在任务段精确执行拍摄任务。实验结果表明:调焦机构速度爬升时间为112.2 ms;时间守时的精度为1.25 s。实现了调焦单元的平稳运行和可靠的守时系统。
反熔丝FPGA 步进电机 减速曲线 星时管理 anti-fuse FPGA stepper motor acceleration and deceleration curve star time management 
光学 精密工程
2022, 30(2): 170
作者单位
摘要
江西理工大学电气工程与自动化学院, 江西赣州 341000
为了解决 STM(stepper motor)镜头中步进电机低频对焦慢、高频失步跑焦的问题, 通过分析对焦过程中电机的加减速动作, 结合步进电机加减速曲线, 设计了一种适用于 STM镜头驱动的步进电机开环控制算法。算法根据步进电机速度在单位控制周期内不变, 把步进电机位置控制问题转换为单位控制周期内脉冲输出问题, 实现了速度控制与位置控制的巧妙结合。设计并搭建了 STM镜头对焦电机控制电路, 工程实验结果表明:该算法提高了步进电机开环控制的精度, 有效地减小了由于步进电机过冲和失步带来的跑焦问题。
STM镜头 步进电机 动态规划算法 减速曲线 位置控制 STM lens, stepper motor, dynamic programming, acce 
红外技术
2022, 44(2): 163
作者单位
摘要
南京晓庄学院电子工程学院, 江苏 南京 210017
根据强非局域非线性介质(SNNM)中傍轴光束传输遵循的(3+1)维薛定谔方程,获得了椭圆坐标系下时空可控艾里-因氏-高斯(CAiIG)光束的解析解。CAiIG光束由具有不同初始速度的艾里脉冲对空间因氏-高斯光束时域调制获得。通过调整光束初始入射功率和临界功率的比率、初始入射速度以及椭圆参数,探讨了SNNM中CAiIG光束的传输过程。时空CAiIG光束在传输过程中保持非色散特性。依据初始入射功率和临界功率的比率,光束束宽在空间呈现出周期性振荡(功率比不等于1)或者保持不变(功率比等于1)的状态。调整椭圆参数的值可以实现时空艾里-因氏-高斯光束与时空艾里-拉盖尔-高斯光束及时空艾里-厄米-高斯光束间的连续转换。此外,给出了SNNM中CAiIG光束呈呼吸态传输时几个传输截面上的能流分布图。
非线性光学 强非局域非线性 时空艾里-因氏-高斯光束 自加速和自减速光束 坡印亭矢量 
光学学报
2022, 42(2): 0219001
作者单位
摘要
华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室,上海 200241
基于激光冷却技术,理论研究了冷却光参数对镱原子永磁体塞曼减速器的影响。通过对冷却光的光强、有效系数进行计算分析,得到永磁体塞曼减速器的最佳长度。研究永磁体塞曼减速器磁场分布对冷却光偏振和失谐量的依赖关系,发现将塞曼捕获速度设为310 m/s时,若采用失谐量为-400 MHz的σ-光,永磁体塞曼减速器的磁场幅值可较小,此时原子在塞曼减速器末端更容易脱离共振减速过程。根据优化后的冷却光参数,本文结合磁偶极子模型,提出了适用于冷镱原子光晶格钟的横向磁场永磁体塞曼减速器,为星载钟以及可搬运光钟的发展奠定基础。
激光冷却 塞曼减速 永磁体 失谐量 饱和光强 laser cooling Zeeman slower permanent magnet detuning saturation intensity 
应用激光
2021, 41(2): 374
作者单位
摘要
天津大学 精密测试技术及仪器国家重点实验室,天津300072
针对圆光栅安装倾斜、光栅变形等因素造成的精密减速器检测仪测角系统精度降低,传统误差补偿方法采样点数受多面棱体工作面限制,导致补偿效果不足的问题,提出一种多数据关联的误差补偿方法。采用自准直仪结合正24面棱体对圆光栅测角误差进行标定,通过改变多面棱体与圆光栅在周向方向上的相对位置,得到多组测角误差标定数据。利用误差谐波法对多组测量数据进行预处理,将不同组数据关联,并代入BP神经网络中训练,得到圆光栅测角误差模型。该方法无需计算补偿式,能够克服误差谐波法在样本点过多时易产生拟合震荡的问题。实验结果表明:本文所提出的补偿方法残差峰峰值在0.94″内,标准差为0.25″,分别减小至误差谐波法修正后的33.3%和37.9%,有效提高了圆光栅测角系统的精度,使减速器检测仪测角精度达到亚角秒级。
精密减速器检测仪 圆光栅 自准直仪 误差谐波法 BP神经网络 多数据关联 precision reducer tester circular grating autocollimator harmonic wave error compensation method BP neural network multi data association 
光学 精密工程
2021, 29(11): 2622
作者单位
摘要
北京信息科技大学 仪器科学与光电工程学院,北京 100192
高能激光合束系统中反射镜在工作前需要进行快速高精度的指向调整。设计了一种二维电控调整镜,系统主体采用一体化的柔性支撑设计,驱动采用步进电机配合减速机构带动螺杆实现,反射镜偏转角度的精密测量采用电涡流传感器,使用数字信号处理器(DSP)作为主控模块。对系统的工作原理和设计进行了分析,对系统标定方法和控制算法进行了深入研究。为了满足系统调整速度的要求,采用S形加减速算法作为调整镜的控制算法,采用分段线性的系统标定方法。最后对系统进行了实验测试,结果表明,在±500″角度范围内,调整镜到位时间在3 s以内,控制误差小于2″,可以满足系统要求。
调整镜 S形加减速 系统标定 柔性支撑 adjusting mirror S-shaped acceleration and deceleration system calibration flexible support 
应用光学
2021, 42(6): 949

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